By XU Shi—yuan:Rehabilitation of Gutianxi l ldam 古田溪二级大坝补强加固 徐世元 (福建省古田溪水力发电厂,福建古田352258) 摘要:古田溪二级大坝是1961年投入运行的轻型坝,结构单薄。经40余年运行,存在混凝土老化严重、面板出现渗白浆 和裂缝,部分帷幕失效等缺陷。经复核,大坝面板的抗震能力和大坝抗裂强度不能满足现行规范要求。大坝定检专家组论 证认为应进行补强加固。本文介绍了对该坝进行全面补强加固的有关情况及其效果。 关键词:补强加固;混凝土;灌浆;支撑块;古田溪二级大坝 Title:Rehabilitation of Gutianxi II dam//by XU Shi-yuan//Gutianxi Hydmpower Plant Abstract:The rehabilitation of Gutianxi II dam and its result were introduced in this paper. Key words:rehabilitation;concrete:grouting;buttressing mass Gutianxi I1 dam 中图分类号:TV698.2 文献标识码:B 文章编号:1671-1092(2006)03-0044-03 1工程概况 大坝坝基帷幕1968年完工,灌浆孔沿坝基上 游挡水面板底部中心线在面板齿墙内一排,各帷幕 古田溪二级大坝位于古田县龙亭。坝型为钢筋 孔孔距在左、右岸为8~12 nl,河床中间部分为2-5 混凝土支墩平板坝,坝顶高程261.5 m,最大坝高 m,钻孔方向均为垂直,灌浆孔深度在左、右岸为6~ 43.5 m,坝顶全长208.5 rll。由27个7.5 rll长的平板 15 m,河床中间为15~28 m,共62孔,总长度 坝段和左右岸混凝土重力坝段组成,支墩垛墙厚度 262.4 m(其中钻混凝土长度l14.92 m),总共灌进 为1.2~1.75 m,面板厚度顶部为60 em,往下逐步变 水泥量9 755.78 kg,平均单位耗灰量37.18 kg/s。各 厚,至基础处约220 em。溢流坝段设在坝体中间,为 灌浆孔最终透水率小于1 Lu。 自由溢流式溢洪道,堰顶高程为254.0nl,宽81_3 nl, 表1大坝运行情况 最大泄洪能力为3 300 m3/s。水库死水位245m,正 Table 7 Damoperationalcondition 常蓄水位254 m,设计洪水位260.7 m,校核洪水位 最大洪水流量m3/s) 2l5O 261.2 m,总库容为1 885.6万m ,为日调节水库。坝 最高水位(m) 259.49 基岩石为白垩纪流纹斑岩,岩石成分以长石、石英为 最低水位(m1 236I35 主,其次含有微量的绿泥石、黄铁矿,未发现有大的 平均气温(℃) l 8.2 结构断裂带。其大坝运行基本情况见表1。 最高气温(℃) 39 2大坝存在的主要缺陷 最低气温(℃) 一6.2 淤积高程(m) 231.8 2.1坝址环境水对混凝土具有分解类中等溶出型 最大水平位移(咖) 8_3 腐蚀 最大垂直位移(HlIII) 1O.5 20o2年对坝址环境水质进行化验分析,共化验 为检查、评判帷幕经30余年运行后的状况, 分析水样4批38组。结果揭示:坝前和尾水水质类 2002年选取4个坝段进行钻孔压水试验。检查结果 型属HCO,一CaNa型,呈弱酸性,对混凝土具有分解 表明,在基础表面5 m深范围内岩石较破碎,裂隙 类中等溶出型腐蚀;左右岸坡地下水具有复合型侵 发育,甚至无法进行压水试验,其余各段的透水率 蚀作用;坝基地下水多数存在弱~中等溶出型侵蚀 比竣工时的压水试验增大较多。说明帷幕墙经过长 作用。 期库水的渗透腐蚀,已不是很完整。透水率增大,甚 2.2坝基帷幕呈逐渐削弱趋势 至形成了渗漏通道。二级大坝帷幕检查情况成果汇 WWW.dam.com.cn 维普资讯 http://www.cqvip.com
总见表2。 表2二级大坝帷幕检查情况 Table2:Inspectionconditionofdamcurtain 检查孔号 孔深m 压水段数 压力(MPa) 透水率(Lu) 1 9.2 2 O.6 >0_83 2 16_8 3 O_8 >0_87 3 17_8 3 O.8 >O.63 4 21.7 4 O.8 1.07-2.76 2.3右岸重力坝段未按设计要求施工 大坝左、右岸为接头混凝土重力坝段,2O00年 8月检查发现大坝右岸接头重力坝段结构与设计图 纸不符,在离坝顶1 m以下原应为混凝土的坝体有 近半为碎石、纸张、草皮填充。复核计算表明,在校 核洪水位水压力的作用下,面板拉应力值较高,上 游坝踵附近表面侧最大主拉应力达1.5 MPa,上、下 游面板中间及靠顶部范围均出现1.0 MPa的主拉应 力,强度不满足规范要求。 2.4垛墙侧向抗震能力不足 大坝支墩两垛墙间每隔7 m设置一排加劲梁, 每排两根,加劲梁为尺寸30x50 em的钢筋混凝土 结构。20o2年原设计单位根据现行规范对垛墙和加 劲梁进行安全复核,结果表明位于最上端的加劲梁 存在较大的拉应力,且由于加劲梁配筋量不足,在 遭遇地震荷载作用时,将造成破坏,继而造成面板 等的变形破坏。 2.5面板病害严重 大坝面板背水面渗水、渗白浆处较多,面板局 部出现滴水,河床坝段的中下部有连续性的渗白浆 和沥青流出。同时在面板中部出现多条裂缝。 20o1年在面板背水面选取5个坝段82个区域 进行混凝土碳化深度检测。结果表明,面板表面混 凝土碳化深度(单面)大部分在22 mm以上,超过30 I砌的有12个区域,最大的碳化深度达45 Inn3。经 分析,面板混凝土碳化速率为3.1—3.5 mm/年。使面 板有效截面逐渐减小,承载能力逐年降低。 2.6面板抗裂强度不足 2002年,原设计单位根据新规范对大坝进行安 全复核,结果表明,碳化后面板大部分部位抗裂弯 矩低于设计规范要求。 2.7大坝溢流面冲刷严重 大坝溢洪道设在河床中间的13—24号坝垛,为 WWW.dam.com.crl 徐世元:古田溪二级大坝补强加固 开敞自由溢流式溢洪道,总宽度81_3 m,溢流面厚 度约1 m,架设在各坝垛支墩上方。运行以来,经过 多次泄洪水流的冲刷,溢流面混凝土有较严重的淘 蚀,造成大面积碎石骨料外露、表面凹凸不平。在堰 顶附近有一条大致平行于坝轴线方向的裂缝,缝宽 1-3 mm,在溢流面中间部分也有4条长约1—3 m的 裂缝。 3大坝补强加固 3.1大坝帷幕加固和固结灌浆 大坝面板底部帷幕补强孔置于坝垛间的空腔 内,钻孑L向上游倾斜,倾角成45。左右,底部延伸至原 帷幕中心线3 m,每个补强孑L分上、中、下三层,上层 离面板底部约1.5 ̄2 m,中部在原帷幕的中点,下部 在原帷幕上方约2 m。灌浆材料采用525号普通硅 酸盐水泥;共完成22个坝腔的126个帷幕补强孔、 3个检查孑L。完成灌浆孑L总长度2 738.81 m,总耗灰 量19 5ll kg,平均单位耗灰量为4.54 kg/m。 大坝固结灌浆针对河床中间的l2个坝腔,共 完成170孑L,总长度1 346.2m,总耗灰量6 851.39 ,平均单位耗灰量5.09 k m。帷幕和固结灌浆补 强结束后,经过压水试验检查,单位透水率均小于 1Lu。 3.2右岸重力坝段回填混凝土 针对右岸重力坝段内填有大量的碎石、纸张、 草皮等杂物,使面板上游坝踵附近拉应力值较高, 强度不满足规范要求问题。2001年将内部碎石和泥 土全部挖出并回填C15混凝土,在重力坝上游侧增 设一排帷幕。完成混凝土置换420 m ,新增帷幕总 长度120 m。 3.3面板后加浇混凝土支撑块 由于面板大部分部位的抗裂弯矩不满足规范 要求,在面板后面的坝腔内填筑C15混凝土支撑 块。支撑块混凝土与基础和垛墙之间采用锚筋联接, 支撑块混凝土与面板间自由接触。支撑块混凝土在 溢流坝段浇至250m高程,挡水坝段浇至253 m高 程。共浇筑混凝土37 284 m 。 3.4垛墙间加浇抗震隔墙 为解决加劲梁配筋量不足造成垛墙侧向抗震 能力不足问题,保证大坝侧向稳定,在大坝每个坝 腔坝轴线略偏下游位置加浇一道1 m厚的钢筋混 维普资讯 http://www.cqvip.com
By XU Shi-yuan:Rehabilitation of Gutianxi lI dam 凝土防震隔墙,隔墙在溢流坝段浇至247 m高程, 挡水坝段浇至254 m高程。防震隔墙与垛墙采用锚 固钢筋连接。共浇筑钢筋混凝土2 553 m 。 3.5大坝面板防渗、防腐处理 3.5.1面板裂缝、渗水点、渗浆点处理 对面板背水面出现的裂缝、渗水点、渗白浆点 采用4:1的LW、HW混合浆液进行封闭灌浆,为使 其既能达到封闭效果又不破坏面板结构,灌浆压力 控制在0.1—0.15 MPa。完成灌浆长度328 m。 对溢流面上的裂缝在裂缝处凿一条上宽6 cm, 深4 cm的“V”型槽,再对“V”型槽用环氧聚合物砂 浆填充。在堰顶处16号垛墙部位有空鼓深坑(1.2× 3.7x0.15 m和1.1x2.5x0.18 m),对两个深坑进行空 鼓凿除,并打磨清洗干净后用环氧砂浆填充。 3.5.2面板迎水面及背水面250m高程以上防渗处理 面板迎水面和背水面250m高程以上的处理主 要方式是在其表面涂抹一层密封性能好的材料,以 阻隔库水向面板渗透途径。采取先用聚合物水泥砂 浆修补表面的蜂窝、麻面,再在混凝土基面喷涂厚 度为2 mm的903净浆,最后涂抹一层厚度为8 mm 的903聚合物水泥砂浆。完成迎水面防渗处理4 155 m ,背水面250 m高程以上防渗处理828 m 。 3.5.3面板背水面支撑块顶高程以下防腐处理 面板背水面混凝土支撑块高程以下的防腐目 的主要是防止空气、水汽与混凝土直接接触,保护 混凝土不受侵蚀。先清除老混凝土面上的浮渣、苔 藓、油污、碎屑等杂物,凿除混凝土表面碳化混凝 土,再涂刷一层0.8 ̄1.0 mm增厚型环氧砂浆涂料。 共完成3 330 m2。 3.6溢流面修补 溢流面的修补是在表面浇筑一层厚1 cm左右 的抗冲蚀聚合物水泥砂浆,再在抗冲蚀聚合物水泥 砂浆表面涂刷二道抗冲磨涂料,以达到溢流面抗冲 磨和防渗的要求。修补工序共六道,即:(1)对混凝 土面进行打磨及老混凝土缺陷处理,清除基面上的 浮渣、苔藓、油污、碎屑及表面翘起的杂物,铲除砂 浆疙瘩等异物和空鼓。(2)用环氧聚合物砂浆将溢 流面上的蜂窝、冲坑、孔洞、露筋凹槽等部位分2~4 次进行了浇筑、填抹,使溢流面达到相对平顺。 (3)涂刷环氧基液两遍。(4)刮抹环氧聚合物砂 浆。(5)涂刷增厚型环氧抗冲磨涂料。共完成修补 面积3 421 m2。 4加固效果评价 古田溪二级大坝补强加固自2000年陆续开 始,2003年全面开展,2005年4月竣工,工程完成 后,坝基整体性及帷幕得到了加强,大坝的整体稳 定性、面板防渗能力和抗老化性能得到提高,有效 地改善了大坝运行状况。 (1)坝基固结灌浆和帷幕补强后,坝基渗水量 明显减少。根据观察,加固后坝体坝基的漏水量明 显减少,大坝下游的漏水量比加固前有大幅度的减 少,坝腔内的积水也有一定的下降。 (2)面板的防渗性能得到加强,减缓了面板混 凝土碳化速度。通过对面板裂缝、渗水点、渗白浆点 的灌浆和封闭以及对面板上下游面的防渗和防腐 蚀处理,大大提高了面板的防渗性能,减缓了面板 混凝土碳化、库水的溶蚀破坏和面板混凝土的老化 趋势。2004年1O月工程完工以来,经历次检查,面 板背水面渗水、渗白浆的现象已全部消失。 (3)坝体受力结构得到改善,大坝的整体稳定 性提高。通过将右岸接头重力坝内部碎石掏出并回 填混凝土,改善了上游面板受力不利的状况;各垛 墙间加浇钢筋混凝土防震隔墙提高了大坝侧向稳 定和整体抗震能力;在面板后浇筑混凝土支撑块增 强大坝的整体稳定性,根据分析,即使在面板失效 的情况下,依靠支撑块的重量也能在一定程度上保 证大坝的安全稳定。 (4)溢流面修补后从廊道观察,从溢流面裂缝 的漏水已大大减少,原来在溢流面过流时,廊道可 见大规模的漏水,人都走不过去,修补后廊道内的 漏水只有局部坝段的分缝处有漏水。2005年、2006 年在分别遭遇5年、1O年一遇的洪水时,溢流面表 面未发生任何冲蚀等现象。 加固完工一年多来,运行最高库水位258A3 in, 高出正常蓄水位4m多。根据观测和现场检查,大坝的 各项观测数据均在历史值范围内变动。未出现任何异 常现象。 ■ 收稿日期:2005一l1—20 作者简介:徐世元(1963一),男,福建莆田人,高级工程师,现任 古田溪水力发电厂副总工程师,从事水电厂水库调度和水工 建筑物运行管理技术工作。 WWW.dam.com.on
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