第29卷第4期黑龙江冶金Vd.29No.42009年12月HeilongjiangMetallurgyDecember20091080m3高炉开炉实践田立涛,宋涛(西林钢铁集团有限公司,伊春153025)摘要:西钢4号高炉采用陶瓷杯炉缸、卡鲁金顶燃式热风炉、串罐无料钟炉顶、矩型出铁场、炉前液压矮泥炮、液压开口机、嘉恒法炉渣粒化处理等新技术、新设备。通过科学精心的开炉准备和制定合理的开炉方案,在6天内,高炉利用系数达到2.ot,矗.d,开炉取得很好的效果。关键词:开炉;操作FarnacepracticeofxilinSteel’S1080m3BFTianLitao,SongTao(ⅪlinIronandsteelCo.,Ltd.,Yichun153025China)Abstract:Xilinironandsteelcompanyusedonthe4#thblastful'nacecertamiccup.karuzitopcombus—tionhotstove,nomaterialstringtanktop,recmguhrfieldofiron,hydraulicdwarfguns,hydraulicopeningmachine,jiahengshggrainprocessingandothernewtechnologyandnewequipment.Throughscicnticallycarefulpreparationandreasonablefurnaceprogram,2.0t/m3.dfactorofablastfurnaceismadetoobtaingoodresults.KeyWords:Furnace;operation西林钢铁公司4号高炉于2008年12月29日热风炉。设计风温为l2000C。烘炉时间15天,通建成投产,高炉采用陶瓷杯炉缸、卡鲁金式热风过调节煤气量与空气量、热风炉燃烧阀的开度,以炉、串罐无料钟炉顶、矩型出铁场、炉前液压矮泥拱顶温度为主、烟道温度为辅,进行烘炉操作。燃炮、液压开口机、嘉恒法炉渣粒化处理等新技术、烧室温度达到l100℃以上,废气温度达到350℃,新设备。开炉是一代高炉连续生产的开始,开炉烘炉结束。质量的好坏不仅关系到高炉能否快速达产达效,(2)高炉。在炉底安装2支临时热电偶,烘炉同时对高炉一代寿命也有重要影响。西钢通过制温度以炉底、炉缸温度为主,参考炉顶温度,以调定合理的开炉方案,从调试设备、试水、烘炉、试压节风量、风温等手段,控制升温速度,并且在高炉检漏、装料测料面、直至顺利开炉,逐步强化达产,上安装4处膨胀标记,观测高炉在烘炉过程中的做到了安全高效、科学有序,在6天内高炉利用系膨胀情况,高炉烘炉时间为12天。数达到2.0“m3・d以上,并且在开炉期间,渣铁流1.2高炉调试动性良好,铁水质量合格。本次开炉由于准备工(1)试水。高炉试水工作在烘炉前进行,试水作充分,节约了人力、物力,取得了很好的效果。工作的重点是冲洗管道内部锈蚀物和检查管道的严密性,由于冬季开炉,气温接近零下30℃,给试1开炉前的准备工作水工作带来较大困难,整个系统经过多次冲压冲洗、反吹管道内积水、处理发现的漏点,逐步使冷1.1烘炉却水系统具备正常使用条件。(1)热风炉。4号高炉配置4座卡鲁金顶燃式(2)试压、试漏。先后对热风炉、高炉系统和收稿日期:2008—12—11作者简介:田立涛(1971一),1995年毕业于西钢工学院,轧钢工艺,助理工程师。15万方数据黑龙江冶金第29卷布袋除尘系统进行多次检漏、试压,对于跑风漏气的地方进行标记补焊。最后对高炉、热风炉、布袋除尘系统进行整体试压,最高炉顶压力达到150kPa,持续lh,对发现的漏点进行补焊,经过多次试压、试漏工作,确保了在高炉开炉以后整个系统的气密性。1.3岗位技术培训4号高炉在建设中采用了一系列新技术、新工艺、新设备,为保证开炉工作的顺利进行,开炉之前抽调各岗位骨干人员到唐钢考察学习,进行全方位培训,通过培训学习,操作人员熟悉了设备的性能,逐步掌握了新工艺的要求,为顺利开炉提供了有力保证。依设备及炉况具体情况而定,如设备运行正常,炉况无明显难行,可根据风温水平逐渐加重负荷,使炉温逐步降低。调整负荷时同时进行炉渣碱度的调整,避免出现高炉温、高碱度。降低炉温不宜过快。送风后变料情况如下:第一次变料干焦比700kg]t・Fe,物料配料比:烧结+球团+焦炭+萤石。生铁中si的质量分数在2.0%一3.5%,炉渣碱度保持在0.95一1.0倍,引煤气后4h左右变料,冶炼时间控制在一天之内;第二次变料干焦比降至600kg/t・Fe。生铁中si的质量分数控制在1.25%.1.6%之间,炉渣碱度1.0—1.05倍左右,冶炼时间控制在二天之内;第三次变料焦比降至580kg/t・Fe,生铁中Si的质量分数控制在0.85%。1.25%,炉渣碱度1.0一1.05倍,冶炼时间7天。2开炉的关键技术控制2.1全风口开炉。风口直径为@80制作@80的耐火套,安装在风口小套上。装炉料主要参数:(1)全炉焦比3.3t/t,正常料焦比900kg/t.Fe。(2)炉渣二元碱度R2=0.95倍。(3)炉料压缩率为12%,(4)正常料线1.5m。2.2半木柴开炉死铁层内装满焦炭并铺平后,填充枕木至渣口中心线,渣口中心线至炉腹装净焦,炉腰、炉身下部2m装空焦,炉身中上部为空焦和正常料。2.3带风装料全炉料配置采用多段式过渡,初期进行实测炉料静态运动轨迹,当得出结论并且开炉料装到超过炉腹时,开始送冷风,料制采用K、}P、},装料a角K31.5、P31.5,料流阀开度7角为K23、P17,nk=12圈、llD=9圈。初始冷风流量按全风量20%~30%,逐步加到全风量的30%~40%,风温在300℃以下。2.4半料线点火开炉料装到炉身中下部时开始送热风点火。2.5送风后的高炉操作(1)风量控制点火后尽可能采用较大的初始风量,初始风量控制在50000m3/h以上。当炉顶煤气检测合格且顶温大于100。C后引煤气,并根据炉况进行快速加风,加风幅度要小,按照先加风后提顶压的原则进行。(2)炉温控制163开炉情况12月29日9点58分高炉点火送风,风量为1200m3/rain、实际风速为165m/s、风温为6500C,送风30分钟后,风口前焦炭开始燃烧,22点20分铁口见渣,堵铁口操作,30日2点50分高炉出第一炉铁水,渣铁流动性比较好。2009年1月1日,产铁1000吨;至1月6日,利用系数达到2.60t/m'・d;1月16日,利用系数达到3.23t/m3・d。4结语(1)西钢4号高炉在建设过程中,各级生产骨干及早地参与工程建设中,了解设备和工艺。在开炉前对全体操作人员进行严格的技术培训,由技术人员科学合理地制定开炉方案,为成功开炉创造了非常有利的条件。(2)枕木填充开炉易点火、送风后有利于炉料下降,不易悬料,便于均匀加热炉缸,铁口中心线上部不易结成硬壳,铁口好开,开炉炉况顺行。(3)本次开炉,通过科学组织,精心准备和制定合理的开炉方案,克服冬季开炉的不利影响,在整个开炉过程做到了安全高效、科学有序。高炉开炉后,逐步强化达产,并且在6天内,高炉利用系数达到2.0t/0・d。以上;开炉期间,渣铁流动性良好,铁水质量全部合格。万方数据