doi:10.3969/j.issn.1672-9943.2019.03.006
能源技术与管理
EnergyTechnologyandManagement
年62019年第201944卷第3月期
Vol.44Jun.,No.32019
高应力破碎围岩巷道注浆加固技术(1.中赟国际工程股份有限公司,河南郑州450007;2.山东理工大学资源与环境工程学院,山东淄博255000)
要]基于孙疃煤矿南翼轨道大巷围岩破碎、应力高、巷道变形量大等典型的工程地质条
件,分析了破碎围岩注浆加固的机理和作用,模拟研究了不同注浆深度时巷道围岩变形的演化规律,确定了围岩注浆加固深度,提出浅、深孔分步注浆加固法,并开展工业性试验。矿压观测结果表明:巷道顶底板变形量约为175mm,两帮变形量约为120mm,有效地控制了巷道围岩变形。
[关键词]高应力;破碎围岩;注浆加固;数值模拟
[中图分类号]TD353+.8[文献标识码]A[文章编号]1672蛳9943(2019)03蛳0016蛳03
[摘
1工程概况
1.1基本地质条件
孙疃煤矿位于安徽省淮北市濉溪县境内,南与任楼矿井接壤,北与杨柳井田毗邻,东北距宿州市约23km。井田南北走向长10.6km,东西倾向2017年矿井核宽3.5~5.1km,面积44.0044km2。定生产能力为270万t/a。
南翼轨道大巷位于72煤层和82煤层之间,围岩以膨胀性泥岩、煤线为主,底板易底鼓;巷道多处受上覆砂岩水侵蚀,掘进期间采用先锚后架喷支护,但支护效果不好,巷道底鼓量大,最大达1.2m,两帮移进量大,最大达到0.8m,已严重影响了矿井的安全生产。
1.2巷道顶板破坏状况探测
采用YZT-II型岩层探测南翼轨道大巷顶板碎裂程度及破坏深度,不同深度的裂隙发育情况详如图1所示。
(c)2.5m
(d)3.8m
图1不同深度的巷道顶板裂隙发育情况
从图1可知,巷道顶板2.0m范围内极为破碎,存在大量裂隙;2.0~4.5m范围内裂隙较为发育。综上可知,巷道的破坏范围在2.0m左右。但随着时间的推移,巷道又会生成新的裂隙区,破坏范围将进一步扩大。1.3地应力测试
对南翼轨道大巷进行了地应力测试,2个测点中铅直应力为12.8~13.0MPa,水平应力为20.4~20.9MPa,测压系数为1.59~1.61,以水平应力为主,属于高应力场类型。
2巷道围岩注浆加固技术
巷道围岩注浆加固的实质是将流动的浆液注
入存在大量裂隙的破碎围岩中,将破裂围岩重新胶结成较高强度的固结体,从而提高巷道围岩的整体稳定性。其作用机理主要体现在如下3个方
(a)0.6m
(b)1.5m
面:
(1)改善弱面的力学性能,大大提高围岩裂隙面的变形刚度和抗剪刚度;同时浆液固结后形成新的网络骨架结构,使得裂隙岩体的变形模量明显提高,从而提高围岩的整体稳定性咱1-3暂。
(2)浆液在裂隙中充填、固结后封闭裂隙,阻
基金项目:山东省自然科学基金资助项目(ZR2018PEE003);安全生产重特大事故防治关键技术科技项目(shandong-0013-2018AQ)
2019年6月
Jun.,2019
张海韦,等高应力破碎围岩巷道注浆加固技术
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止水、空气侵入围岩内部,防止水害和风化咱4-6暂。
(3)将破碎岩块重新胶结成整体,形成浆液扩散加固拱,从而使支护体与围岩共同作用形成有效的承载结构,强化支护结构的整体性咱7-8暂。
3数值模拟分析
3.1模型的建立
数值计算利用FLAC5.0软件。巷道埋深约为
575m,模型大小为长×宽=50m×50m;共200×200个平面单元。该模型左右两侧限制水平位移,下边界为固定边界,上边界取应力边界,按上覆岩层厚度施加均布载荷,如图2所示。
P
岩体
巷道
50m
图2数值模拟模型
3.2模拟方案及结果分析
针对南翼轨道大巷的典型工程地质条件,在联合支护方案下模拟不同注浆深度时巷道围岩的变形情况。模拟注浆深度分别为0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0m。模拟结果如图3~5所示。
1201000
2.0m
0.52.5mm
1.03.0mm
1.5m
8060402000
2
4
6
8
10
12
距巷道表面距离/m图3顶板位移与注浆深度的关系
1201000
2.0m0.52.5mm1.01.5m
3.0mm
8060402000
2
4
6
8
10
12
距巷道表面距离/m
图4左帮位移与注浆深度的关系
1200
1002.0m
0.52.5mm
1.03.0mm
1.5m
8060402000
2
4
6
8
10
12
距巷道表面距离/m
图5右帮位移与注浆深度的关系
由图3~5可以看出,随着注浆深度的增加,巷道围岩移近量逐渐减小。当围岩注浆深度为1.0m时,巷道顶板下沉量、左帮移近量和右帮移近量分别比未注浆时减小了39.4%、21.3%和20.9%;当围岩注浆深度为2.5m时,巷道顶板下沉量、左帮移近量和右帮移近量分别减小了
58.2%、39.4%和33.7%。但当注浆深度进一步增加时,巷道围岩移近量变化不大。
可见,随着浆液的扩散区域不断加深,巷道围岩形成了一个强度较高的承载拱,围岩承载力及
稳定性得到了较大的提高和改善。同时,注浆后围岩具有良好的适应变形能力,在较大的变形范围内仍能保持承载能力,使得巷道顶板和两帮的变形量相应地减小。
4注浆加固方案设计
根据现场围岩条件,南翼轨道大巷先进行起
底、刷帮,达到设计断面尺寸。巷道围岩加固顺序为全封闭U型棚→喷浆→浅孔注浆→帮顶锚杆支护→深孔注浆→帮顶锚索支护。4.1全封闭U型棚
采用全封闭马蹄形,共6节U型棚,间距为600mm,2节之间搭接长度为500mm;搭接处采用限位卡缆固定,卡缆扭矩应不小于300N·m;采用钢筋网配合铁背板腰帮过顶,钢筋网直径为10mm,规格为90mm×90mm,电弧焊冷拔钢筋网背板,铁背板间距200mm。
4.2初喷混凝土封闭破碎围岩
初喷混凝土,将变形严重区域围岩完全封闭,防止注浆时漏浆。混凝土质量配比为水泥∶黄沙∶石子=1∶2∶2;喷层厚度100mm,喷射混凝土作业应在注浆前完成,并将需注浆区域完全封闭。
4.3浅孔充填注浆
注浆材料选用硫铝酸盐水泥,水灰质量比为
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0.85~1.0,对浅层大型裂隙和破碎围岩进行封堵及加固。注浆管长1.0m,前端孔径为8mm,后端孔径为4mm,采用空心速凝水泥卷封孔。
每断面布置9个注浆孔,间距1400mm、排距1200mm;均匀布置。注浆压力一般不超过1.0MPa。
4.4帮顶锚杆支护
采用高性能锚杆加钢筋网联合支护。锚杆规格为准22mm×3000mm,钢筋网直径为6mm、规格为100mm×100mm,锚杆间距为800mm,排距为1200mm。锚杆预紧力不小于80kN,锚固力不小于150kN。
4.5深孔注浆强化围岩
根据围岩的稳定状况考虑滞后注浆。注浆要求:注浆管长2.5m,钢管底端1.0m长度内错开钻孔,前端孔径为8mm,后端孔径为4mm,采用空心速凝水泥卷封孔,封孔深度为0.8m。
每断面布置7个注浆孔,间距1600mm,排距1800mm,均匀布置,两帮最下一个注浆孔开孔至巷道底不大于300mm,并向下扎30毅,注浆压力为3MPa。4.6帮顶锚索加固
在顶板和帮部共布置7套高预应力单体锚索,对巷道帮、角等关键部位进行加强。顶部锚索规格为准17.8mm×6300mm;帮部锚索规格为准17.8mm×4500mm。预紧力80~100kN,锚固力不小于200kN,排距2400mm。
5矿压观测及效果分析
为了验证修复方案的合理性,在南翼轨道大
巷每隔一定距离设置1个观测站对巷道表面位移情况进行观测。巷道围岩变形量规律如图6所示。
200
1801601401201008060顶底板移近量40两帮移近量
200
020406080100120140
掘巷时间/d
图6巷道围岩变形规律
从图6可以看出,巷道在掘进初期顶底板和两帮变形速度较大,围岩变形急剧增加;大约20d后,围岩变形速度变慢,巷道表面变形量缓慢增加;2个月后,围岩基本处于稳定状态。矿压观测结果表明:巷道顶底板变形量约为175mm,两帮变形量约为120mm,该加固方案有效地控制了巷道围岩变形。
6结论
(1)模拟结果表明浅、深孔注浆可进一步强化围岩强度,减小巷道收敛变形。建议施工中采用浅孔(1.0m)和深孔(2.5m)2种深度对围岩进行注浆。
(2)采用分步注浆法,通过对巷道围岩进行浅孔充填注浆和深孔强化注浆,有效提高了巷道围岩的稳定性、整体性和自身承载能力,为高应力破碎围岩巷道的治理提供了有效保障。
(3)矿压观测结果表明:巷道顶底板变形量约为175mm,两帮变形量约为120mm,有效地控制了巷道围岩变形,工业性试验取得成功。
[参考文献]
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[8]李飞,刘玉军.采用注浆技术提高破碎巷道围岩整体稳
定性[J].价值工程,2018(13):141-143.[作者简介]
张海韦(1986-),男,工程师,毕业于中国矿业大学采矿工程专业,长期从事矿井设计工作。
[收稿日期:2018-10-08]
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