Shandong Industrial Technology 第5期 山东工业技术 2013矩 淄博某焦化厂污水处理工艺的改进 陈大庆 巩桂洽2 (1.淄博福润置业有限公司,山东淄博255040;2.山东工业职业学院,山东淄博256414) 【摘要】焦化废水对于循环经济和环保经济有重要的作用,通过对焦化废水的处理过程中出现的问题的研究,改造预处理 系统的工艺,有效地稳定污水处理系统的正常运行,全面控制焦化废水的处理过程,保证污水达标回用。 【关键词】焦化废 ̄JC;A/O;A2/O ;工艺改进 2.1原工艺流程介绍 A/O工艺是一种前置反硝化工艺.属于单级污泥脱氮工 艺。由图2得知,此法处理流程主要由预处理、生化处理和后 处理三部分组成。预处理部分包括除油池、气浮池和调节池 等:生化处理部分包括厌氧反应器、缺氧池、好氧池、中沉池 和二沉池等:后处理包括混合反应池、?昆凝沉淀池和过滤器 等 预处理的主要目的是去除废水中的油类物质和较大颗粒 的悬浮物[21,同时去除部分COD,主要有:平流隔油池、气浮装 置、调节池等处理设备,预处理后废水与二沉池回流上清液 一起均匀地进入生化处理工段:生化处理采用内循环工艺. 主要目的是去除COD和氨氮及硫化物、氰化物、酚等有害物 田 稠 一除I I除 一质.处理原理是利用微生物间的新陈代谢作用.将污水中的 有害物质降解去除_引。A/O生化池主要有缺氧池、好氧池、二 沉池、风机房、药剂制备间、回流泵房等,以及相应的监控系 统和必要的检化验设施 后续深度处理主要是絮凝沉淀,进 尘l I尘 步降低原水中生物不能降解的部分。生化池剩余污泥、混 凝沉淀池底排泥浆至浓缩池经泵加压去污泥脱水问脱水 图1 (1)原料附带水和煤中化合水在炼焦过程中产生的废水 煤在运输、洗煤、配煤过程中,通常含有水分.炼焦过程 是高温干馏,水分受热挥发:煤中化合水受热裂解析出.水蒸 汽伴随荒煤气的引出,途经氨水喷洒冷凝、气液分离器分离, 图2 A/O流程图 进入机械化澄清槽,通过静置分层,依次分为焦油、剩余氨水 和焦油渣:剩余氨水引入蒸氨塔进行蒸氨处理.产 生大量酚氰废水,这类含有大量氨氮、酚、氰、硫化 物和油类的废水,是焦化废水的主要组成部分 (2)化产回收过程中因工艺需要而产生的废水 通过图1可以看出.化产回收过程产生的废 水主要由除尘洗涤水、熄焦废水、终冷污水、洗涤 废水等,这类废水含有一定浓度的酚氰和硫化物. 不仅水量大而且成份复杂 (3)其它工段产生的废水 辅助工段也会产生废水,例如煤气水封过程、加压泵轴 项目 2.2处理结果及数据分析 表1 淄博某焦化厂焦化污水出水数据 酚 mg/L 氰 mg/L 油 mg/L C0D mg/L 总氨匆 mg/L SS mg/L <350 进水指标 5oo一10oo 出水指标 ≤0.5 5-50 ≤0.5 <1o0 4Ooo-6000 <300 ≤l0 200-300 23-30 由表1可以看出.废水中污染物处理效果比较明显.对易 降解的有机物有较好的处理效果.COD去除率达90%以上.出 水中酚、氰油、氨氮等污染物指标达到国家排放标准,但是 COD指标还是高于标准.而且数值不稳定.SS≥120mg/L.浊 度高.氨氮特别是有机氮类污染物的降解效果不够理想.处 理能力不能满足现有环保要求.有待提高 封系统、地秤排水等,这类废水水量小,污染物较少,一般经 澄清处理后可重复使用。 2原废水处理工艺 3改进措施 36 1山东工业技术 l Shandong Industrial Technology Shandong Industrial Technology 2013年 山东工业技术 第5期 3.1改进后工艺流程介绍 图3 A2/O。工艺流程图 表2生化段部分设备 序号 工号 设备名称 型号 单位 数量 备注 厌氧池搅拌 机 中800 △ 口 4 上海凯泉 1 厌氧池 现场防雨控 制箱 GGD—G 口 4 上海凯泉 预热池加热 盘管 套 1 自制 蝶形布气器 UPVC 套 6 江苏金山 2 好氧池 0.01Mpa 曝气器 套 205O 江苏金山 出水堰板 套 4 自制 中间沉 吸砂机 50m 厶 口 8 自制 3 淀池 加热盘管 套 8 自制 缺氧池搅拌 机 6oo △ 口 6 上海凯泉 4 缺氧池 现场防雨控 制箱 GGD—G 台 6 上海凯泉 二级 蝶形布气器 UPVC 套 16 江苏金山 5 好氧池 0.01Mpa 曝气器 套 4Oo0 江苏金山 出水堰板 套 4 自制 6 单臂式刮泥 污泥回 机 50m3/h △ 口 2 自制 流池 加热盘管 套 8 自制 A2oz生物脱氮处理工艺.是在A/O脱氮工艺的基础上又 增设了缺氧段II和好氧段II.所以该工艺又称四段强化生物 脱氮工艺。原水进入厌氧池.在厌氧菌和反硝化菌的作用下, 进行分解高分子有机物和苯环类污染物及反硝化反应 厌氧 池出水进入好氧池I,在硝化菌的作用下,进行硝化反应,将 水中的氨氮分解成硝氮、亚硝氮.从好氧池I流出的含有硝 氮、亚硝氮的硝化液回流至厌氧池,在此进行反硝化脱氮。活 性污泥在中间沉淀池沉淀浓缩后.回流厌氧池。部分硝化液 随污水进入缺氧池II与生活污水混合.进行二次反硝化脱 氮。然后再进入好氧池II去除水中残余COD。最后污水流人 沉淀池进行泥水分离.上清液进入清水池.沉淀下来的污泥 一部分作为回流污泥回流至缺氧池II.另一部分作为剩余污 泥脱水排出。由此可见。硝化、反硝化等生化反应在该工艺流 程中反复进行了二次甚至二次以上.所以该工艺的脱氮工艺 好于AO、Az0等其他工艺.同时,反硝化反应需要消耗大量碳 源,该工艺的多次反硝化对水中的COD、BOD的去处也优于 其他工艺.并且该工艺承受负荷能力强.避免了以往工艺需 要大量稀释水稀释的弊病 3.2部分主要设备列表f表2) 3.3改进后处理结果及数据分析 表3工艺改进后出水指标 项目 酚 氰 油 C0D 总氨氮 SS mg/L mg/L mg/L mr4L mrdL SS ≤O.5 ≤O.5 ≤5 <i00 <l5 <70 由表3可以看出.废水处理站的调试完成后.运行一段 时间后的数据显示.污水处理站出水水质均可达到国家规定 的一级标准,其中出水NH3-N正常情况下在15.0 mg/L以下. COD平均小于lOOmg ̄,酚、总氰均0.5m ̄L以下,其他污染 物如油、悬浮物等均达到出水标准。出水稳定,降解效果显 著,废水全部回用于熄焦。工艺的耐负荷冲击能力强。在进水 水质波动较大或污染物浓度较高时,均能维持正常运行.操 作管理也很简单 3.4工艺特点 (1)污水处理厂总图布置要求紧凑、合理、管理方便、占 地面积小: (2)运行费用低:新工艺采用:预处理(隔油+气浮)+生化 处理(A:0z)+生化后处理+深度处理,该工艺整个生化系统一 次提升,采用重力流,能耗低,回流系统采用气提方式。节省 电耗: (3)采用高效微生物菌种,脱色效果好; (4)生化处理(A20 )总生化停留时问长,出水效果好停留 时间:厌氧30+好氧30+缺氧20+--级好氧25=105小时: (5)该工艺经二次反硝化脱氮,氨氮、总氮去除率可达 95%以上: (6)深度处理达到回用水水质标准: (7)污水处理系统采用双路设计,并联运行,便于设备维 修。 4结语 实践表明.AzOz工艺处理焦化废水。降解效果显著,在运 行中需要注意以下问题: (1)废水经过处理后,ss值还是偏高,浊度大,在后续的 改进中可考虑增加超滤系统和RO反渗透系统。提高废水的 出水水质: (2)调节池对整个系统的稳定不可忽视。应在管理中加 强控制出水指标: (3)混凝沉淀池排泥要及时,防止出水悬浮物和COD超 标。e 【参考文献】 [1]王绍文,等.焦化废水无害化处理与回用技术【M].(下转第54页J 山东工业技术J 37 Shandon ̄Industrial Technoloa'v l Shandong Industrial Technology 第5期 山东工业技术 2013焦 接近管道阻力时,加压阀和吹堵阀关闭,出料阀在延时一定 输送完毕。加压阀已关闭。 时间后关闭。整个输送过程结束,从而完成一次工作循环。 处理措施:从出料阀后的输灰管道引出一旁路,接至引 2常见故障及原因分析 风机的出口.堵管时打开联通阀门,利用此处管道负压即可 输通管路.并不会造成较大的污染。 2.1故障一:加压超时; 2.4故障四:气化板损坏频繁 原因分析:(1)加压阀未打开; 原因分析:(1)进料时间设置过短,仓泵内物料过少; (2)压力变送器故障; (2)压缩空气带水; (3)进料阀、出料阀、排气阀未关闭或漏气; (3)输送压力过高。 (4)气源压力低。 处理措施:(1)输送压力过高; 处理措施:(1)检修或更换加压阀、进料阀、出料阀、排气 (2)通知供气单位及时调整; 阀: (3)调节减压阀.调整输送压力。 (2)检修压力变送器、疏通取压管; 2.5故障五:加压节流阀损坏频繁 (3)更换气化板。 原因分析:(1)仪表气带水; 2.2故障二:输送超时: (2)压力过高。 原因分析:(1)气源压力过低; 处理措施:(1)通知供气单位及时调整; (2)堵管先兆: (2)调节减压阀,调整输送压力。 (3)仓泵下限设置太低; (4)进料时间过长: 3结束语 (5)气化板损坏,物料流化不良。 气力输灰系统已广泛运用于火力发电厂的粉煤灰输送, 处理措施:(1)通知供气单位提高压缩空气压力: 是循环流化床锅炉的重要辅机。掌握本系统的常见故障及处 (2)暂时退出运行,轻敲输灰管道确认是否堵管,并进行 理方法,对于保证系统正常运行及延长系统各部件的寿命, 处理: 减少维修费用有重要的意义。e (3)重新调整下限值,以仓泵内的物料全部输送完毕为 宜: 【参考文献】 (4)根据运行工况重新调整进料时间,以料位达到仓泵 [1]王自立.火电厂双套正压浓相输灰系统的应用与完善[J1.电力建 容积的75%为宜: 设,2004,1(25):12—15. (5)更换气化板。 [2][41崔功龙燃煤发电厂粉煤灰气力输送系统【M】.北京:中国电力版 2.3故障三:堵管 社.2005. 原因分析:进料时间过长,灰量大,输灰管路内的物料未 [责任编辑:杨扬] 氧化塘深度处理焦化废水的初步研究[J].环境污 1:1—4. [责任编辑:杨扬] (上接第51页)2.5加强现场施工和运行维护中的检查,使 压器受到短路跳闸冲击后的状况.根据测试结果有目的地进 用可靠的短路保护系统 行检查.这样就可有效地避免重大事故的发生。 现场进行变压器的安装时.必须严格按照厂家说明和规 变压器能否承受各种短路电流主要取决于变压器结构 范要求进行施工。严把质量关,对发现的隐患必须采取相应 设计和制造工艺,且与运行管理、运行条件及施工工艺水平 措施加以消除。运行维护人员应加强变压器的检查和维护保 等方而有很大的关系.变压器短路事故对电网系统的运行危 修管理工作。以保证变压器处于良好的运行状况.并采取相 害极大.为避免事故的发生.应从多方而采取有效的控制措 应措施,降低短路故障的几率。为尽量避免系统的短路故障. 施,以保证变压器及电网系统的安全稳定运行。 对于己投运的变压器,首先配备可靠的供保护系统使用的直 流系统,以保证保护动作的正确性:其次。应尽量对因短路跳 [责任编辑:王迎迎] 闸的变压器进行试验检查,可用频率响应法测试技术测量变 54 l山东工业技术 lShRn nnp lndl1st H1 TPrhnn1n 、r