管壁长期过热导致水冷壁超温爆管
【案例简述】
2005年8月底,某电厂运行人员检查发现水冷壁C角后墙附近有异声,锅炉补水量有一定的增加,确认为水冷壁泄漏。机组一直带漏运行至9月2日才停炉临修,检查水冷壁爆口和受热面,并对发现的缺陷作相应处理。
停炉后检查发现,水冷壁爆管位置有两处。
第一个原爆口:位于水冷壁上辐射区B侧炉后C角往D角数起第11根爆管,这根管子上沿纵向共有6个爆口,并吹穿了第12、13根管,标高约在34m左右。管子的规格:φ22×5.5mm,材质:20G。
第11根原始爆口呈纵向线性裂口状。第2个爆口附近管子表面存在龟裂现象,其中B侧墙检查有41根和C切角有5根均有不同程度的龟裂,长度在2m左右。
第二个原爆口:位于水冷壁中辐射区后墙B侧数起第144根爆管,并吹穿了第145根,标高约在23m左右。管子的规格:φ22×5.5mm,材质:20G。
第144根原始爆口有多条裂纹,呈纵向线性裂口状,爆口附近有蠕涨鼓包现象。
【案例评析】
1.第一原爆口管子上的6个爆口窄长,沿纵向裂开,无爆突状,表面有严重氧化腐蚀现象,显示长期过热及高温腐蚀所致,最终因金属强度不足而引起爆管。
过热和高温腐蚀原因分析:爆管正好位于吹灰器喷口附近,加上火焰燃烧中心偏斜使此处热辐射加大,长时间高温热辐射和吹灰水汽相互作用产生热疲劳裂纹,造成局部过热,金属表面与燃煤的化学成分反应,而形成高温腐蚀。另外原爆口这根管可能存在焊瘤,因焊瘤的阻力和节流使管子流通的蒸汽减少,导致管子长期过热。
2.第二原爆口管子有多条裂纹,均呈纵向线性裂口状,爆口附近有蠕涨鼓包,显示长期超温过热造成。
长期超温过热原因分析:对原爆口管的下弯头拍片发现焊口有焊瘤存在,因焊瘤的阻力和节流使管子流通的蒸汽量减少,导致管子长期超温过热。
【案例警示】
1.对第一个原爆口的管子上下级全管段进行更换,对附近有裂纹和腐蚀严重的管子更换部分管段。
2.对第二个原爆口的管子上下级全管段进行更换,对邻近吹穿的管子更换部分管段。
3.对炉膛水冷壁进行全面检查,特别是对高温腐蚀部位明显的管子进行打磨着色抽查。检查后发现有20多根管子存在裂纹,并进行了更换。
4.在6号炉启动运行后,对炉膛温度分布进行测量,如发现火焰燃烧中心偏斜,作相应的燃烧调整,尽量避免燃烧中心偏斜造成水冷壁的高温腐蚀。同时对5号炉炉膛温度分布进行测量和相应燃烧调整。
5.争取提前进行6号炉大修,对已过热的下辐射区水冷壁管子进行更换或对水冷壁下辐射区进
行全面改造更换。
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